某鋼鐵廠橫流冷卻塔原采用木質點滴式填料,運行8年后出現以下問題:
·耐腐蝕性差:木質填料在高溫高濕環境中易腐爛,需每3年更換一次,年維護成本超20萬元;
·抗堵塞能力弱:板條間距僅20mm,循環水含懸浮物(SS≥100mg/L)時易堵塞,淋水密度需控制在30m³/(m²·h)以下;
·節水效率低:水滴濺散不均勻,蒸發損失率高達8,噸水冷卻能耗0.35kW·h。
為響應***節水政策(單位產品用水量下降15),該廠決定將木質填料升級為PVC點滴式填料,目標節水40、降低維護成本50。
1.材質選擇
選用改性PVC樹脂(SG-7型),添加20碳酸鈣填充劑和5復合鉛鹽穩定劑,提升耐熱性(80℃)和抗紫外線性能,壽命延長至10年。
2.結構設計
板條規格:寬度40mm(原木質30mm),厚度3mm(原木質5mm),減少水流沖擊變形;
間距調整:板條間距擴大至35mm(原20mm),適應高濁度水質(SS≤150mg/L);
表面處理:采用雙向波紋結構(波高8mm,波距20mm),增加水滴濺散次數,水膜覆蓋率提升至90。
3.技術集成
引入專利設計,單位體積表面積達250m²/m³(原木質180m²/m³),通風阻力降低至25Pa(原40Pa)。
1.舊填料拆除
采用機械切割+人工清理方式,拆除木質填料并回收金屬支架,減少建筑垃圾產生。
2.PVC填料安裝
懸掛方式:縱向懸掛,間距調整為80mm(原木質60mm),確保橫向氣流穿透能力≥0.6m/s;
固定方式:使用不銹鋼螺栓+尼龍墊片,避免電化學腐蝕;
布水系統優化:增設導流板,使水流均勻分配至每層填料,淋水密度提升至45m³/(m²·h)。
3.水質管理配套
投加阻垢緩蝕劑(濃度30mg/L),控制循環水pH值在7.5-8.5;
安裝旁濾系統(過濾精度50μm),降低懸浮物含量。
1.節水數據
o改造前:噸水蒸發損失量8;改造后:蒸發損失量降至4.8,節水率40;
o漂水損失率從0.05降至0.01,年減少水量損失1.2萬噸。
2.能效提升
o冷卻數提升23(由1.2提升至1.48),出塔水溫降低2℃;
o風機能耗降低18(由0.35kW·h/噸水降至0.29kW·h/噸水)。
3.經濟性分析
o初始投資:PVC填料費用80萬元(木質填料更換周期3年,累計費用160萬元);
o年節約成本:水量損失費用12萬元+維護費用10萬元+電費4.3萬元=26.3萬元;
o投資回收期:3.0年(遠低于木質填料的6年)。
4.環境效益
o年減少COD排放1.8噸(漂水攜帶),符合《鋼鐵工業水污染物排放標準》(GB 13456-2012);
o填料壽命延長至10年,減少固體廢棄物產生80。
1.材質適配性:改性PVC樹脂耐高溫、抗腐蝕,適應鋼鐵行業惡劣工況;
2.結構優化:擴大板條間距、增加波紋深度,平衡抗堵塞與熱交換效率;
3.系統協同:配套水質管理、布水系統優化,大化發揮PVC填料性能;
4.長期成本考量:雖初始投資高于木質填料,但全生命周期成本降低60。
結論:PVC點滴式填料改造是工業冷卻塔節水增效的可行方案,尤其適用于高濁度、高溫工況,建議推廣至化工、電力等行業。
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